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        把更多時間還給油井生產

        時間:2023-08-22 11:36:42    來源:勝利日報    

        特約記者 劉 彤 通訊員 許寧寧

        立秋,酷暑還未落幕,陽光依舊炙烈。8月15日,注汽技術服務中心濱南注汽項目部注汽3站1501號爐生產現場,站長范博帶領兩名員工正在進行設備轉場搬遷。

        設備多、人員多、車輛多,曾經這樣的“大場面”,因為有了新型注汽站,如今只需要7名員工和2個拖車就可以完成。


        (資料圖)

        “一機多用”功能合并

        一鍵啟動,液壓支撐腿瞬間就位。

        “單人不費多少力氣就能完成絕大部分工序,這是從來沒想過的事。”談起注汽設備改造,注汽9站站長毛林說。說話間,他搖動搖把,將注汽鍋爐煙囪緩緩放平。

        每臺注汽鍋爐有6條液壓支撐腿,轉場后需要人工將70噸的注汽鍋爐升高墊枕木,原先需要5個人近3個小時的“車輪戰”。

        “今昔對比,差別真得很大。”注汽11站站長董玉飛說,“以前搬遷從早上8時到17時,需要一直待在現場。”管理著兩臺活動注汽鍋爐的毛林,正在王莊油區鄭366區塊注汽施工作業,該區塊稠油井較為分散,幾乎每口井注完都需要轉場。

        將一線員工從繁重工作中解放出來,成為中心設備改造的首要任務。中心對注汽附屬設施進行技術革新,針對設備轉場中流程反復拆裝、頻繁動火等問題,他們對流程進行標準化設計、工廠化預制,減少了動火焊接風險,員工勞動強度大大降低,提升運行時率8%。現如今,7名員工完成了過去20個人的工作量。

        設備設施模塊化搭建

        鍋爐尾部流程拆卸12分鐘、車頭連接設備11分鐘……注汽鍋爐轉場速度不斷在刷新。

        “2+12”是注汽站搬家的“標配”,即鍋爐和水處理裝置兩臺注汽裝備、12臺附屬設備設施。設備設施多,施工車輛多,讓原本不大的操作現場顯得格外擁擠。

        模塊化搭建,是中心設備提升改造的主攻方向。

        過去為了防范風險,防護措施越建越多,安全管理的核心卻越來越遠。如今,摒棄傳統治理理念,以設備設施輕量化、工藝流程簡化、操作無人化實施工藝流程再造,將管理逐層“外擴”改為逐層“內切”。

        中心先后啟動實施改造項目30多個,以電控代氣控、功能合并等措施,“一機多用”減少注汽設備設施總量,由傳統“2+12”模式精簡為“2+1”模式,配套流程從16個減少到11個,設備轉場由10小時壓縮至3小時。

        全面取消附屬設備

        上半年,濱南注汽項目部鍋爐搬遷95井次,搬遷費用同比去年下降15萬元。

        搬遷費用降低得益于新型活動注汽站全面取消附屬設備設施。

        據了解,設備精簡后,搬遷吊車使用頻次降低,但由于設備長度在18米,大部分注汽現場受場地影響,轉場半徑不夠,需要吊起鍋爐尾部減小轉彎半徑,這無形中增加了安全隱患和搬遷費用。

        為此,通過對注汽鍋爐加裝輔助轉向,降低場地、道路對設備運輸限制,注汽轉場效率大幅提升,進一步壓減轉場施工車輛。以單井搬遷為例,以前需要卡車12輛、拖頭2輛、吊車2輛,費用約23800元;如今僅需要3輛拖頭車,共計8100元,單井搬遷費用節約近6成。

        截至目前,中心依托專業化裝備集成升級、信息化融合,年降低搬遷、運輸等輔助勞務支出850萬元以上,注汽效率提升20%,實現設備全面升級保障效率,把更多時間還給油井生產。

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